2021年9月8日,天津技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易有限公司組織專家對(duì)天津市創(chuàng)舉科技股份有限公司申報(bào)的“實(shí)現(xiàn)氨高效回收利用的煤焦化廢水預(yù)處理技術(shù)”科學(xué)技術(shù)成果進(jìn)行鑒定。
鑒定會(huì)專家組認(rèn)真聽(tīng)取本項(xiàng)目課題工作報(bào)告,經(jīng)過(guò)質(zhì)詢和充分論證,專家組一致評(píng)定該項(xiàng)目總體達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。
本技術(shù)成果介紹
該技術(shù)成果旨在研發(fā)出一套實(shí)現(xiàn)氨高效回收利用的煤焦化廢水預(yù)處理技術(shù),提升配套設(shè)備技術(shù)水平,特別是塔內(nèi)件設(shè)備性能,保證廢水處理指標(biāo),實(shí)現(xiàn)氨的高效回收利用。
一、主要研究?jī)?nèi)容
1、研究煤焦化廢水蒸氨預(yù)處理新工藝從而提高氨水濃度
針對(duì)傳統(tǒng)蒸氨工藝只能生產(chǎn)8~10(wt)%的低濃度氨水,在提升氨水濃度時(shí)會(huì)造成設(shè)備堵塞,裝置無(wú)法長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的問(wèn)題,結(jié)合煤焦化廢水的主要組成,分析造成工藝管道及設(shè)備堵塞的原因,通過(guò)流程模擬開(kāi)發(fā)出了一種新的蒸氨工藝,該工藝同時(shí)具有脫酸、脫氨的雙重功能,能夠生產(chǎn)20(wt)%及以上的高濃度氨水。
2、研究新型抗堵塔板技術(shù)解決蒸氨塔塔板堵塞嚴(yán)重的問(wèn)題
針對(duì)煤焦化廢水蒸氨塔塔板堵塞嚴(yán)重的問(wèn)題,分析傳統(tǒng)鼓泡態(tài)塔板和普通垂直噴射型塔板不能解決塔板堵塞的原因,開(kāi)發(fā)出了一種新型抗堵塔板,該塔板在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上沒(méi)有可堵塞的部件,在塔板開(kāi)孔處氣速較高不易形成堵塞,抗堵性能顯著,同時(shí)具有傳質(zhì)效率高的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)專業(yè)的流體力學(xué)模擬軟件深入研究該塔板的氣相流場(chǎng)、液相流場(chǎng)、氣液兩相流場(chǎng)并優(yōu)化塔板結(jié)構(gòu),采用冷模實(shí)驗(yàn)對(duì)該塔板進(jìn)行水力學(xué)測(cè)試,為塔板設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
3、研究新型側(cè)線采氨口擋板技術(shù)解決側(cè)采霧沫夾帶嚴(yán)重的問(wèn)題
針對(duì)側(cè)線采氨口除霧沫作用差,側(cè)采氨氣中含水較多,影響側(cè)采氨氣濃度的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了一種防霧沫夾帶好同時(shí)具有較強(qiáng)抗堵塞能力的擋板,經(jīng)工業(yè)化應(yīng)用,該側(cè)線采氨口擋板的效果顯著。
4、研究濃氨水高效回收利用技術(shù)降低煤焦化企業(yè)廢水處理成本
針對(duì)傳統(tǒng)蒸氨工藝生產(chǎn)的低濃度氨水補(bǔ)入煤氣脫硫系統(tǒng)漲液的問(wèn)題,分析發(fā)生脫硫液漲液的原因,將新工藝生產(chǎn)的20(wt)%及以上的高濃度氨水用于煤氣脫硫系統(tǒng)上,解決了脫硫母液補(bǔ)氨漲液的問(wèn)題。此外,濃氨水還可用于電廠煙氣脫硫或脫硝使用,實(shí)現(xiàn)氨的高效回收及綜合利用,變廢為寶,降低煤焦化企業(yè)廢水處理成本。
二、經(jīng)濟(jì)效益
以煤焦化生產(chǎn)能力120萬(wàn)噸/年,煤焦化廢水量40 m³/h為例,對(duì)比傳統(tǒng)蒸氨工藝和本技術(shù)成果工藝的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下:
(1) 蒸汽按照150元/t計(jì)算,年運(yùn)行8000 h計(jì),每年節(jié)省蒸汽運(yùn)行成本約(6.8-4.8) t/h×8000 h×150元/t=240萬(wàn)元。
(2) 處理脫硫液按照30元/t計(jì)算,每年節(jié)省脫硫液處理費(fèi)用約(1.75-0.7) t/h ×8000 h×30元/t=25.2萬(wàn)元。
(3) 濃氨水可用于電廠的脫硫脫硝使用,購(gòu)買氨水按照600元/t計(jì)算,每年節(jié)省購(gòu)買氨水成本約0.7 t/h×8000 h×600元/t=336萬(wàn)元。
(4) 傳統(tǒng)蒸氨因堵塞問(wèn)題,需1-3個(gè)月進(jìn)行檢修,本技術(shù)成果設(shè)備每年只需檢修一次,節(jié)省檢修費(fèi)用約4.5萬(wàn)元。
綜上,對(duì)于生產(chǎn)能力120萬(wàn)噸/年的煤焦化企業(yè),與傳統(tǒng)蒸氨工藝相比,本技術(shù)成果年節(jié)省的經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)600余萬(wàn)元,無(wú)論從蒸汽消耗、脫硫工段脫硫液處理、煙氣脫硫脫硝工段購(gòu)買濃氨水及裝置檢修等方面節(jié)省的費(fèi)用都非??捎^。目前,該技術(shù)成果已在國(guó)內(nèi)近百家煤焦化企業(yè)的廢水預(yù)處理項(xiàng)目中成功應(yīng)用,已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)億元以上。
三、社會(huì)效益
經(jīng)該技術(shù)成果處理后的廢水不僅為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了有利條件,對(duì)最終廢水的達(dá)標(biāo)排放起到了至關(guān)重要的作用,而且實(shí)現(xiàn)了氨的高效回收利用,變廢為寶,為原本單一投入的環(huán)保項(xiàng)目有效降低了運(yùn)行成本,提高了煤焦化企業(yè)技術(shù)改造和裝備提升的動(dòng)力。未來(lái)幾年,隨著煤焦化行業(yè)資源的不斷整合,該項(xiàng)目將創(chuàng)造更可觀的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。相信該技術(shù)成果的推廣應(yīng)用必將給煤焦化廢水預(yù)處理技術(shù)帶來(lái)重大革新!
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